史忠錄,1976年12月出生,1999年7月畢業(yè)于青海大學(xué)化學(xué)工程專業(yè),青海鹽湖工業(yè)股份有限公司信息化與科技研發(fā)中心副高級(jí)工程師,主要從事鉀、鈉綜合利用技術(shù)研發(fā)工作。2017年入選海西州“高端創(chuàng)新人才計(jì)劃”培養(yǎng)的拔尖人才,2018年入選青海省“高端創(chuàng)新人才計(jì)劃”培養(yǎng)的拔尖人才,2019年其所在團(tuán)隊(duì)分別入選“海西州高端創(chuàng)新人才計(jì)劃”培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)和青海省“高端創(chuàng)新人才計(jì)劃”培養(yǎng)的人才小高地。
1990年
史忠錄大學(xué)畢業(yè)被分配到格爾木市鉀鎂廠擔(dān)任硫酸鉀廠工藝員,從此他和鹽化工結(jié)下不解之緣。
2010年
2010年,史忠錄入職青海鹽湖海虹化工股份有限公司從事生產(chǎn)調(diào)度工作,入職后他深知安全對(duì)化工企業(yè)的重要性,于是他在工作之余努力學(xué)習(xí)安全知識(shí),獲得了全國(guó)注冊(cè)安全工程師任職資格。在二十多年的一線生產(chǎn)實(shí)踐中,他積累了豐富的鹽化工領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
2015年10月
史忠錄調(diào)到青海鹽湖工業(yè)股份有限公司信息化與科技研發(fā)中心,從一線的技術(shù)管理人員轉(zhuǎn)型為科技研發(fā)人員。而第一次申請(qǐng)專利源自一次測(cè)礦工作。
2017年
2017年是鹽湖股份鉀肥生產(chǎn)較為困難的一年,由于新建鹽田沒有修建池板,采船在作業(yè)過程中不同程度的出現(xiàn)打鹽現(xiàn)象,導(dǎo)致鉀肥生產(chǎn)不穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量不易控制且產(chǎn)量波動(dòng)大。公司要求廣大干部員工積極建言獻(xiàn)策,同時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)論證和鹽田測(cè)礦工作。
史忠錄第一時(shí)間主動(dòng)要求下湖區(qū)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鹽田的測(cè)礦工作,在測(cè)礦之前為了保證測(cè)礦數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和人員安全性,他和同事們認(rèn)真研究制定了詳細(xì)的測(cè)礦方案,保證了測(cè)礦工作的順利開展。當(dāng)時(shí)正值鹽湖酷暑季節(jié),白天最高溫度高達(dá)近40℃,雖然每天工作滿頭大汗,曬得皮膚發(fā)黑甚至出現(xiàn)脫皮現(xiàn)象,但史忠錄依然堅(jiān)守在工作崗位,按時(shí)完成了公司要求的鹽田測(cè)礦工作,并在第一時(shí)間將數(shù)據(jù)分析整理撰寫測(cè)礦報(bào)告交到了領(lǐng)導(dǎo)手中,為公司領(lǐng)導(dǎo)后期的決策生產(chǎn)提供了第一手資料。
經(jīng)過半個(gè)月的親身測(cè)礦體驗(yàn),他感覺到測(cè)礦工作既費(fèi)時(shí)費(fèi)力而且數(shù)據(jù)也存在一定的誤差,回到辦公室后他查閱大量的鹽田測(cè)礦數(shù)據(jù)和資料,經(jīng)過一個(gè)多月的潛心研究發(fā)明了一種新型的鹽田測(cè)礦工具,這種工具不僅能夠節(jié)省測(cè)礦時(shí)間,同時(shí)可以減少人力,大大提高了鹽田測(cè)礦效率,并成功申報(bào)了實(shí)用新型專利《鹽田測(cè)礦工具》,獲得授權(quán)。“專利《鹽田測(cè)礦工具》,改變了以往的鹽田測(cè)礦方法,將原先測(cè)礦使用標(biāo)桿和板桿才能完成測(cè)礦的方法,通過耦合將兩個(gè)桿子嫁接在一起使用,這樣即可以減少測(cè)礦人員,同時(shí)可以提高測(cè)礦的精度。測(cè)礦人員由原來三個(gè)人完成的工作減少到一個(gè)人完成,測(cè)礦精度也可在原測(cè)礦基礎(chǔ)上提高10%以上,每組的測(cè)礦時(shí)間在原先測(cè)礦時(shí)間上下降近10%,利用該實(shí)用新型專利每年節(jié)約測(cè)礦費(fèi)用近50萬元?!笔分忆浾f。
史忠錄在實(shí)踐工作中發(fā)現(xiàn),從前的一些工作方法經(jīng)過改進(jìn)創(chuàng)新都可以運(yùn)用到現(xiàn)在的生產(chǎn)中,而且不少方法都是首創(chuàng)。于是,他開始申報(bào)專利。近5年來,史忠錄自主撰寫申報(bào)專利近40項(xiàng),其中授權(quán)17項(xiàng)。他發(fā)明的專利《一種濕法篩分方法》,可以在原礦光鹵石篩分過程中降低科技人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。以往鹽湖技術(shù)人員濕法篩分光鹵石需要兩個(gè)工作人員相互配合操作才能完成光鹵石礦的篩分,使用該項(xiàng)發(fā)明專利后利用專利特有的功能可以大大提高工作效率降低勞動(dòng)強(qiáng)度,一個(gè)科技工作人員即可實(shí)現(xiàn)光鹵石礦的篩分;以往光鹵石礦漿的轉(zhuǎn)移和母液的淋洗需要一名技術(shù)人員配合才能完成,使用本發(fā)明后光鹵石礦漿的轉(zhuǎn)移和母液的淋洗利用發(fā)明裝置代替技術(shù)人員即可完成。使用該發(fā)明專利后篩分時(shí)間在原有篩分時(shí)間基礎(chǔ)上下降近五分之一。
“這些年我發(fā)明專利的目的就是要破解鉀肥生產(chǎn)中的難題,提高工作效率起到降本增效的目的?!笔分忆浉嬖V記者。
在兌鹵法生產(chǎn)鉀肥工藝中,由于母液(兌鹵完成液)在排放過程中管道內(nèi)壁容易結(jié)鹽,結(jié)鹽后管徑變小母液流動(dòng)阻力增大,減小母液外排流量影響車間正常生產(chǎn)。起初母液排放不暢時(shí)靠工人敲打管壁的方法清理管壁結(jié)鹽,不但清理管壁結(jié)鹽效果差且管道容易變形影響母液流動(dòng),敲打管壁變形也影響美觀。兌鹵器需每10天清洗一次,清洗后的含鹽廢水排入鹽田灘曬。
針對(duì)兌鹵完成液管壁結(jié)鹽這一難題,史忠錄發(fā)明了實(shí)用新型專利《一種兌鹵系統(tǒng)的清洗裝置》獲得授權(quán),該工藝將E鹵(即氯化鉀,氯化鈉和光鹵石三相共飽和點(diǎn)母液)和F鹵(即氯化鉀,氯化鈉和氯化鎂三相共飽和點(diǎn)母液)兩種不同的母液輸送到兌鹵器,兩種母液在兌鹵器通過同離子效應(yīng),形成低鈉光鹵石顆粒沉降到兌鹵器底部,作為原料供下一工序,母液則作為尾液排放到鹽田繼續(xù)灘曬二段光鹵石礦。這一發(fā)明可以將清洗兌鹵器的尾液水改變走水路線(不飽和淡鹽水)從兌鹵完成液管道輸出,這樣做的好處既排放了兌鹵器的清洗尾液,而且還解決了兌鹵完成液管道內(nèi)壁結(jié)鹽的問題,提高了鉀肥生產(chǎn)效率。
近年來,史忠錄結(jié)合長(zhǎng)期的工作實(shí)踐,參與和主持省部級(jí)科研項(xiàng)目8項(xiàng),其中4項(xiàng)科研項(xiàng)目已順利通過科技廳的驗(yàn)收,部分項(xiàng)目實(shí)施給公司提質(zhì)增產(chǎn)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益,僅參與的反浮選尾鹽高效回收與利用項(xiàng)目累計(jì)多生產(chǎn)氯化鉀30萬噸,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益5.6億元,為公司節(jié)能減排和綜合利用起到了示范引領(lǐng)作用。目前史忠錄正在開展的科研項(xiàng)目《智能化鹽田精控技術(shù)研究與示范》,通過技術(shù)攻關(guān)實(shí)現(xiàn)了鹵水蒸發(fā)量的智能計(jì)算和鹽田光鹵石礦的自動(dòng)計(jì)算,通過軟件可以實(shí)現(xiàn)鹽田光鹵石礦的智能化測(cè)量,為保障原礦供給提供了技術(shù)支撐,克服了以往利用人工測(cè)礦耗時(shí)費(fèi)力測(cè)量誤差大的弊端。
“每一個(gè)起點(diǎn)都是一個(gè)新的挑戰(zhàn),每一個(gè)挑戰(zhàn)又是一個(gè)新的起點(diǎn)?!笔分忆浾f,“我時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員,時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己,今后將更加努力鉆研技術(shù),不斷提升和優(yōu)化鉀肥生產(chǎn)過程的每一個(gè)關(guān)鍵過程,使反浮選冷結(jié)晶生產(chǎn)工藝鉀肥收率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平?!?/p>